
近日,王庄煤业公司动筛车间立足生产实际,深挖内部潜力,组织技术骨干与一线职工,利用废旧电机、钢材、阻燃布及水管等闲置物资,成功研制出电动、手动两套采煤样装置,有效解决了以往人工采样风险高、隐患大的作业难题,为安全生产增添了一道坚实保障。

以往,洗煤厂采煤样作业完全依靠人工完成,作业人员不仅要在皮带旁频繁往返,还要在高速运转的设备周边进行操作,不仅劳动强度大,还存在被设备剐蹭、物料飞溅伤人等诸多安全隐患,采样效率和精准度也难以保证。
针对这一痛点,公司动筛车间秉持“修旧利废、降本增效”的理念,决定自主研发采煤样装置。车间职工群策群力,充分盘活废旧物资“宝库”,将拆除下来的6.6KW旧电机进行检修调试,作为动力核心;用废旧钢材精心焊接,制作出稳固的设备平台和溜煤斗;裁剪阻燃布加工成防护罩,既防尘又能防止物料外溢,一套电动采煤样装置就此成型,并顺利安装在141皮带中部。与此同时,另一支攻关小组以3寸废旧水管为原料,通过气割、焊接等工序,制作出抽拉式手动采煤样装置,并将其设置在142皮带机头,再搭配自制把手,操作便捷灵活,可满足不同工况下的采样需求。
两套装置投用后,彻底改变了以往人工采样的作业模式。电动装置实现了自动化采样,减少了人工干预,大幅降低了安全风险;手动装置凭借灵活轻便的优势,成为应急采样和特殊点位采样的得力助手。这一创新措施,不仅实现了废旧物资的“变废为宝”,降低了生产成本,更从根本上提升了采样作业的安全性和高效性。
下一步,公司动筛车间将继续鼓励职工立足岗位创新创效,深挖废旧物资利用潜力,以更多实用、高效的小发明、小创造,为企业高质量发展注入源源不断的活力。