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铁运公司:转观念挖潜力 强举措促增效

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日期:2025-09-08

来源:91猫先生 网站

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  当前煤炭市场持续低迷,煤价下行压力加剧,装备制造集团铁运公司围绕各项经营指标任务,持续深化落实集团公司15字30条经营管理措施,扎实做好“五增一降”工作,从点滴入手挖潜增效,以实际行动在市场挑战中探寻发展新路径。

全员动员 精细管控降成本

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  “每度电、每张纸都关乎成本,节约就是创效。”如今,这句话已成为铁运公司职工的口头禅。该公司充分发挥宣传阵地作用,充分利用宣传栏、局域网、电子屏等,密集推送市场形势分析,让“苦练内功、提质增效”的理念深入人心。同时,通过开展修旧利废倡议和合理化建议征集活动,引导职工们从身边小事做起,自觉节约用水用电、回收废旧物料。

  在管理方面,该公司构建了精细化管控体系,将资金管理与全面预算深度融合,健全预算管理、财务风险分析及评价制度,完善内控与风险防范体系,从源头上化解经营风险;材料管理严格执行审批、验收、发放全流程手续,确保账、卡、物精准对应;维修费用实行量化考核,全员参与监督检查,以透明化考核倒逼成本控制,让资金使用更加合理。

  为将节支降耗落到实处,该公司建立了“公司、段站、工区、岗位”四级考核体系,将费用指标分解到每个岗位,每月检查并兑现奖惩,形成“人人有责任、事事有考核”的闭环管理。针对成本支出较多的机务段,公司细化了油耗、闸瓦更换等技术指标,通过数据分析掌握机车运行规律,减少人为浪费;组织乘务人员集中整治油水管路“跑冒滴漏”,加强关键部件检修保养,降低机械磨损与油耗。此外,还将节支降耗与岗位练兵、技术比武相结合,提升检车人员技能,提高闸瓦等耗材利用率。

创新驱动 小改小革增效益

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  “小发明解决大问题”成为铁运公司降本增效的生动注脚。针对运输生产中的技术瓶颈,该公司鼓励职工开展“小发明、小革新、小创造”,将创新成果转化为实实在在的效益。

  机务段技术人员发现东风7C型机车操纵台缺少燃油压力表,导致司机判断故障精准度低,既影响效率又造成燃油浪费。针对这一情况,他们在燃油系统管路上加装“压力变送器”,将压力信号转化为电信号,并配合司机室新增的电子燃油压力表,让司机实时掌握数据,提高了故障判断效率,杜绝了机械表崩表的浪费现象,为运输生产筑牢安全屏障。

  东风8B型机车是运输主力,其16V280型柴油机主轴瓦碾片故障曾长期依赖厂家维修,单次费用高达10万元,且回送时间长影响运力。机务段骨干团队自主研发了主轴轴承盖拆卸工作台,成本仅200元,彻底解决了这一难题,大幅缩短了检修时间,每年可节约巨额维修费用。

聚焦效益 多维突破提质效

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  铁运公司围绕“效益”目标精准发力,从费用管控、服务升级到模式创新等多个维度进行突破,持续激活发展动能。

  在费用压减方面,该公司加强与铁路部门的沟通协作,优化列车运行计划,减少货车在站停留时间,降低延时费用;对代运营业务全面梳理评估,通过内部挖潜剔除不必要项目,减少非核心成本。

  在货运质效提升方面,该公司同步推进服务升级与成本优化。该公司定期组织职工参加业务技能培训,邀请行业专家授课,提升一线操作规范度与效率,减少货物损耗;开展全链条节支降耗,加强物资库存盘点避免积压,引进新能源机车降低燃油消耗,对运输设备实行全生命周期精细化管理,通过定期巡检和预防性维护延长使用寿命、降低更新成本。

  此外,该公司积极探索“运输+科技”融合发展模式,扎实推进新能源机车运行试验,逐步引进铁路先进技术设备及养路机械,推动设备信息化、机械化、智能化融合;深化人力资源改革,加大人才引进力度,开展专业技术与操作序列人员评聘,促进人才高效流动;建立岗位绩效工资体系,提升全员劳动生产率。同时,持续推动“三基”建设走深走实,健全制度、考核、风险管控及创新体系,夯实标准化建设,助力企业高质量发展再上新台阶。

( 作者:李安娜 责编:葛文璐 )