近日,王庄煤业公司洗煤厂检修组自主完成304刮板输送机技术改造,彻底解决设备设计缺陷,有效保障洗煤厂生产连续稳定。

此前,304刮板输送机头轮位于下料口正中间,存在严重设计问题。该设备设计最大入料量为650吨/小时,但在实际生产中,入料量超过400吨/小时便出现下料口堵塞、刮板链条脱链等问题,故障处理耗时长达几十分钟至数小时,严重影响生产效率,成为制约产能释放的瓶颈。
为破解这一难题,检修组主动担当,多次深入现场实地测量,精准分析问题根源,科学制定改造方案。在停产检修期间,检修人员高效开展改造作业,将刮板输送机头部整体向前延长300毫米,使头轮成功避开下料口;针对电机、减速器等驱动装置平移的需求,重新制作专用底座;同步加长槽体与刮板链的长度,并在头轮下方加装接料板,从根本上杜绝机头堵料隐患。
改造后的304刮板输送机运行状况良好,未再发生堵塞、脱链等故障,入料能力也稳步提升。此次自主改造不仅展现了检修人员的智慧与担当,更以最小的投入解决了生产中的大问题,为洗煤厂稳产高效打下坚实基础。