沁秀公司岳城煤矿聚焦井下原煤运输现场痛点,自主创新设计皮带机头“风刀清扫器”。该装置以压风为动力,实现了皮带煤泥清扫的自动化闭环,解决了传统机械清扫器煤泥堆积、人工频繁清理的行业共性问题,为矿井皮带运输系统安全高效运行提供了技术支撑。
在煤矿井下原煤运输环节,皮带输送机是核心设备,机头机械清扫器虽能刮落回程皮带的黏附煤泥,却存在刮落煤泥堆积在溜煤嘴平台、无法自动进入主运输流的短板。此前,该矿岗位人员平均每10分钟就需用钩耙人工清理一次,不仅大幅增加劳动强度、占用有效作业时间,人员在运转设备附近频繁活动,还存在安全风险,影响运输系统的稳定性。
为破解这一难题,该矿技术团队立足现场、自主攻关,创新推出“风刀清扫器”。该装置由供气、风刀吹扫等部分构成,巧妙利用井下现有压风系统,通过管路搭建供气框架,在朝向积煤区域的管路上开设条形开口,形成“风刀”,并精准固定在机械清扫器落料轨迹后方,吹扫方向正对溜煤嘴入口。装置运行时,形成“机械刮扫—风力推送—归集入溜”三步协同清理流程。原有清扫器刮落煤泥后,高速气流从“风刀”条形口喷出,瞬间将平台积煤吹起并沿预设方向抛射,直接落入溜煤嘴进入主运输系统,实现了从“刮落—堆积—人工清理”到“刮落—即时吹扫—自动归位”的转变,全程无需工作人员干预。
据现场实际应用效果显示,“风刀清扫器”投用后成效显著,岗位人员无需再进行频繁的手动清理,作业安全性大幅提升,减少了工作人员在运转设备附近的暴露时间,实现“无人则安”;有效避免了积煤堵塞引发的皮带跑偏、停机故障,提升了皮带运输系统的运行可靠性和连续性;同时减少了机头区域煤尘二次扬散,配合除尘设施改善了局部作业环境。此外,该装置结构简单,材料成本低,加工安装简便,无复杂电气部件,故障率低、维护方便,兼具经济性与实用性。
目前,“风刀清扫器”已在该矿井下西一皮带机头稳定运行,效果达到预期。该创新方案因解决了煤矿井下带式输送系统的共性痛点,具有极强的普适性,下一步将在本矿井下所有同类皮带运输机上全面推广应用,统一标准形成规范化设计,以小创新带来大效益,为矿井安全生产提质增效注入了新动力。